"这样下去绝对不行,必须要拿出解决办法!"时间回溯到2018年8月的项目周例会上,时任中交明珠北地块项目经理强安鹏对与会人员说道。随后项目针对会上讨论的问题成立了QC攻关研究小组,力求解决施工质量问题与成本问题。

当时正值中交明珠北地块项目C3首层、二层施工完毕,在下道工序开始前。大家粗粗"算了一笔账"。若每一层柱模板平均需要320平方米,模板只能周转3次,这样C3栋模板平均投入次数则需要约11次,每张模板平均每平方米需要26元,模板总造价就要近9万元。每层16根柱子一共用对拉螺栓480根,平均每根对拉螺栓长1.5米,对拉螺栓价格是每米8元,穿柱螺杆需投入35次,则对拉螺栓总造价需20.16万元。这样算下来螺杆和模板需要投入近30万元,模板与螺杆投入成本极高。除此以外,据现场实测实量数据得出,大截面柱截面垂直度、平整度合格率不到80%,且存在涨模、错台、螺栓孔周围凹陷、漏浆等质量缺陷。在成本高的同时,此种方式并未带来好的质量效益,项目对于大截面柱施工工艺创新的需求迫在眉睫。

小组先后对现场工人技术交底情况、施工工艺操作熟练度、模板封堵情况、螺杆洞封堵情况、现场模板加固体系、模板拼缝质量等进行研究调查。他们发现,现场工人工艺水平高,完全符合施工要求,基本排除了因工人水平不足导致质量差的因素。因此确定了三个要因,首先,对C3栋首层、二层大截面柱模板采用对拉螺栓加固拆模后,发现对拉螺杆处存在漏浆、凹陷等质量缺陷,且由于柱截面尺寸较大,对拉螺杆多,模板打孔多,模板拆除时受损严重,很大程度上限制了周转次数,增加了成本;其次大截面柱木模板采用传统的对拉螺栓加固,存在涨模、螺栓孔周围凹陷、漏浆等大量质量缺陷,且由于柱截面尺寸较大,对拉螺栓刚度不足,易造成模板发生松动、变形、移位,最后造成凝土观感、柱平整度实测合格率较低;最后经小组现场对C3三层大截面柱用卷尺检查验收时发现,大截面柱木模板采用传统的对拉螺栓加固,而对拉螺栓刚度较小,拼缝时导致模板受力不均匀,使得模板拼缝错开大于规范允许范围,导致混凝土拆模后错台、漏浆,从而导致大截面柱平整度实测合格率低。

后经小组研究决定,放弃传统的对拉螺栓加固体系,采用刚度较大的双槽钢+外置高强对拉螺杆作为大截面柱加固体系,这样一方面可以使柱模板不穿对拉螺杆,从而使模板避免了钻孔,能降低了模板的损耗率,最后降低成本。另一方面减少了配模次数,且安装拆卸方便,又加大了加固力。

经过三个月的现场实际数据统计得出,采用双槽钢+外置高强对拉螺杆作为大截面柱加固体系后,模板周转次数能提高至6次。在这种加固体系下模板投入价格只需要5万元,而一次性投入的槽钢投入造价约3万元,但槽钢可以循环利用至工程主体结构封顶,如果全使用此加固体系可节约成本近20万。不但如此,经现场实测实量数据得出,采用新加固体系后合格率能达到95%,大大提升了施工质量。

因采用新体系后,项目取得了很可观的经济效益。项目申请并最终取得了实用新型专利证书——一种高层大截面柱施工用双槽钢加固模板。



关键词:中交四公局一公司



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